项目概况:厂区位于广州市某业园区,面积9000余平米,每天处理市区内分类好的餐厨垃圾400吨,发酵产肥、炼油回收。产区内部封闭,设有两排集气管,风量约为10000m³/h,通过酸洗碱洗、化学除臭剂喷淋除臭后排放。市政车辆进出口则装有喷雾系统除臭。
问题分析:
1.厂区负压做的还不够好,导致生产过程的臭气外溢,给周围居民带来困扰;2.厂区进出口段、内部及污水处理段核心位置密封不够;3.厂区内部生产区域的垃圾卸料口、堆放区等臭味源区域没有设置合理的除臭措施。
原有工艺 改进后工艺
说明:调整后对原有工艺中的缺陷进行了弥补,在负压、密闭、工艺流程及运营上做了提升。
卸料入口改造前 卸料入口改造后
改造后现场臭气问题得到明显改善:
1.负压、气密提升,臭气不再外泄;2.在臭气严重区域增加了雾化预处理,减轻后续有组织处理负担,除臭效率提升;3.进出口对运转车进行除臭处理,同时形成一道防止臭气外溢的气幕墙;4.调整控制优化工艺的运营参数,除臭效率进一步提升。